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技術頻道

ABB高壓變頻器水冷系統特殊故障的研究

1 引言

  近年來,由于需求和技術的不斷提高,高壓變頻器應用越來越廣。而在大容量的高壓變頻器中,為了有效散熱,多采用水冷式。由于水管密布于高壓母線和功率元件周圍,對水質安全要求高,不允許斷流,其監測回路和工藝流程較復雜,故障幾率也較高。1995年,中國石油吉化有機合成廠乙丙項目引進高壓水冷式變頻器一臺,在使用中出現一些故障,由于對該設備掌握不夠,處理中走了很多彎路,因此有必要將多年維修經驗加以歸納,以饗讀者。

2 高壓變頻器水冷技術基本原理

  2.1 散熱問題概述

  變頻器散熱很重要。溫度過高對任何設備都具有破壞作用,但就多數設備而言,其破壞作用常常是比較緩慢的,受破壞時的溫度通常是不很準確的,而惟獨在spwm逆變電路中,溫度一超過某一限值,會立即導致逆變功率管的損壞,并且該溫度限值往往十分準確。在spwm逆變橋中,每一橋臂的上、下兩管總是處于不斷地交替導通的狀態,或由上管導通、下管截止轉換為上管截止、下管導通。在交替過程中,一旦出現一管尚未完全截止,而另一管已經開始導通的狀況,將立即引起直流高壓經上管和下管“直通”,相當于短路,于是上下兩管必將立即被損壞。為了避免上述現象的出現,在交替的控制電路中,必須留出一個“等待時間”(死區)。等待時間的長短:一方面必須足夠長,以保證工作的可靠性;另一方面,必須盡量短,否則將引起調制過程的非線性,從而影響逆變后輸出電壓的波形和數值,所以,其裕量是很小的。

  溫度升高時,由于半導體對溫度的敏感性,上下兩管的開通時間和關斷時間,以及由延遲電路產生的等待時間,都將發生變化,并且具有比較準確的變化規律。當溫度一旦超出某一限值時,將導致“等待時間”的不足,使逆變電路的輸出波形出現“毛刺”,最終逆變管因直通而損壞。

  因此,變頻器的散熱問題是至關重要的。

  變頻器的發熱和任何其他設備一樣,發熱總是由內部的損耗功率產生的。在變頻器中,各部分損耗的比例大致為:逆變電路約占50%;整流及直流電路約占40%;控制及保護電路占5%-15%。粗略地說,每1kva的變頻器容量,其損耗功率約為40-50w。

  2.2 基本原理介紹

  以乙丙裝置高壓變頻器為例,乙丙裝置變頻器采用abb的samimegaster變頻器,型號為1250d3300,其電壓等級為3.3kv,驅動電機功率850kw。經測量,其總功耗為14kw,計算得出的需要最小冷卻水流量為29l/min(保證溫度為38℃時)。水冷裝置工藝流程如圖1所示。

  板式換熱器ph1通過外部循環水對變頻器內部乙二醇水溶液進行冷卻,調節閥cv1根據內部水溫控制開、關以保證變頻水溫度變化在允許范圍內。二臺水泵p1、p2互為備用,將水泵入直流母線和環繞型gto,單向閥bv1、bv2阻止回流。放氣罐dv1用于儲存水溶液,并分離氣體,通過自動放氣閥adv1排氣。ev1與放氣罐dv1聯通,用于提供系統基本壓力。

  檢測回路由壓力、電導率和溫度檢測組成,用于監測水的泄漏、絕緣、冷卻效果。冷卻水的壓力由v15閥、壓力傳感和變送器pst1和壓力計來測量。變送器可產生一個與壓力成正比的ma信號,上傳給水冷系統sadc10in卡,與設定值比較,如果超過設定值,比較卡會產生一個觸點分離信號,通過di/o卡傳給cpu進行處理。冷卻水的溫度由pt-100傳感器ts1測量,檢測點在換熱器的高溫端。實際的溫度值由溫度轉換器tt1讀取。該卡產生一個與溫度成正比的ma信號。如水溫高于設定值的話,信息通過扁平電纜傳到sadc59di/o卡。該卡上傳cpu卡。電導率檢測與此相類似,不贅敘。

  當系統需要補液時,通過手動泵hp1從rt1備用儲水罐中將水抽出,通過閥v19、v14將冷卻液補充到系統中。單向閥v19防止系統水倒灌。

3 特殊故障實例的分析

  3.1水壓不足

  (1) 現象

  冷卻水壓力過低造成停車。

  (2) 分析

  首先在水泵運轉時,對壓力系統檢測,對照盤面壓力表pm1和盤內壓力表pg1,指示一致,證明壓力檢測回路無誤。壓力指示均為3bar,小于正常壓力4.55bar,說明水壓不足。檢查軟管接頭和白鋼管彎頭等,未發現明顯泄漏,且壓力基本保持不變。懷疑系統中有氣或系統自然損失造成壓力降低。檢查排氣裝置v12閥和adv1均無異常。因當時必須及時恢復生產,對系統測試絕緣正常,決定進行充液和放氣,使壓力恢復到4.55bar,系統開車正常。

  然而一個月后,再次因壓力過低停車,與上次故障相同。懷疑有隱蔽的泄漏點。將所有柜底擦凈,鋪上白紙,一小時后,在3#柜底的紙上出現水痕。打開3#柜上蓋,拆除保護板,充電電阻等,直到拆到一塊觸發板時,發現其頂部一管接頭上有細小水珠,打開接頭,管接頭上水管已裂開。其連接裝置結構圖如圖2所示。將軟管裂開段切除,重新聯接,上緊。經24h運行,柜下無水痕,故障排除。

  (3)小結

  水壓不足故障屬多發故障,一般是由于泄漏引起,應集中對彎頭和接頭處檢查,通常較易處理。像本例中這樣非常隱蔽的故障點,決不能靠不斷補水來維持運行。因為漏水往往引起元件腐蝕、板卡損壞,引發二次故障,造成維修困難,所以必須早發現、早處理。

  3.2 水溫過高

  (1)現象

  裝置大檢修后,變頻器開車1h,因水溫超過上限(55℃)停車。

  (2)分析

  檢測冷卻水溫度傳感器ts1阻值正常,查從控制板到di/o卡扁平電纜連接妥當,供給tt1的220v正常。排除檢測回路故障可能。檢查冷卻水壓力無異常,懷疑外循環冷卻水溫度過高,冷卻效果不足。但經詢問工藝人員,乙丙裝置循環水溫度與大修前一樣。檢查v22、v23閥開度正常,將閥開到最大。再次開車,檢查溫度控制器cr72正反向控制正常,cv1調節閥也在溫度高時打開,但溫度不降反升。判斷為外部循環水流量不足。遺憾的是,安裝時未留下外循環水管線流程資料,只能沿管線查找,經過一天的努力,一位有經驗的化工終于在200m以外的地方找到了外循環水閥門。原來,在大修時,化工將該閥誤關了幾圈。造成外循環水流量不足,使變頻停車。

  (3)小結

  本故障的特殊性在于故障部位出人意料。這就再次提醒我們,在維修中,一定要真正掌握水冷系統流程,不留死角,才能及時、準確地解決問題。

  3.3 變頻器頻繁超壓停車

  (1)現象

  壓力隨溫度變化異常波動。當水溫26℃時,壓力為52psi;當升到32.8℃時,壓力為80psi。溫度再升高,就因壓力超限停車。

(2)分析

  首先對壓力系統檢測,證明壓力表指示正常,壓力檢測回路無誤。在室溫下,變頻器不工作,只在水泵運行時,系統壓力在4.25bar左右,壓力正常。故障一時查不清楚,而當時生產不允許長時間停車,決定采取臨時措施開車,即將控制調節閥的溫控器cr72溫度范圍縮小。溫控器采用帶有中性區的溫度調節如圖3所示,輸出out1作為反向(關閥)操作,并在測量值低于設定值set1-p03/2-p01時有效,輸出保持有效直到測量值返回到set1-p03/2時為止;輸出out2作為正向(開閥)操作,并在測量值高于設定值set1+p03/2+p02時有效;輸出保持有效直到測量值返回到set1+p03/2時為止。主要參數表修改如附表所示,使溫度調節范圍縮小。

  在停車檢修期間,重點對ev1膨脹瓶的進行檢查,發現其底部有一氣嘴,因無相關資料,從流程圖猜測,其內應半氣半液,中間用膜片分隔,以平衡水系統壓力。果然,發現其底部確有一個氣嘴。輕輕頂起氣嘴單向閥,無氣流出,證明氣室內無基本壓力。找來一個車用打氣泵(帶壓力表),向瓶內補氣到1bar,保壓20min,證明膜片無泄漏。回裝,經過補液和放氣,系統壓力不再隨溫度波動,將溫控器調回初始設定,開車一切正常。可見,正常情況下,膜片因受氣壓作用,產生一定變形,以補償水隨溫度升高膨脹的體積,而當基本壓力消失后,膜片被頂到頭,水再膨脹,壓力迅速上升,造成系統超壓。

  (3)小結

  本故障非常有代表性,在運行多年的變頻器水冷單元都會出現。在日常的維護和點檢中,一定注意定期向ev1膨脹瓶中補充基本壓力。

4 結束語

  實踐證明,處理高壓變頻器水冷系統故障之前,必須全面理解工藝流程,通曉所有圖紙,才能迅速找到原因,避免浪費時間。定期的維護與保養也非常重要,如壓力檢測、更換離子交換器化合物、更換機械過濾器、清掃灰塵等。對系統的維護要十分小心,對水冷系統的任何疏忽,都可能會造成無法彌補的損失。



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