正和集團(tuán)120萬噸焦化輻射進(jìn)料泵變頻節(jié)能改造
1 概述
近年來國家倡導(dǎo)節(jié)能減排,我公司積極響應(yīng)國家節(jié)能增效的政策,節(jié)能產(chǎn)品在我公司得到了大量推廣,集團(tuán)公司2006年新上焦化裝置的兩臺輻射進(jìn)料泵通過調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)進(jìn)焦化爐輻射段的進(jìn)料流量,調(diào)節(jié)閥正常開度在30%左右,大量能量消耗在調(diào)節(jié)閥節(jié)流上。調(diào)節(jié)閥前壓力高達(dá)3.8Mpa,操作極不穩(wěn)定,且調(diào)節(jié)閥沖刷十分嚴(yán)重,正常使用壽命為1.5個(gè)月左右,造成極大維修成本,為減少電能浪費(fèi),節(jié)約成本,集團(tuán)公司決定對焦化輻射進(jìn)料料泵進(jìn)行節(jié)能改造。
目前市場上高壓變頻器產(chǎn)品較多,變頻調(diào)節(jié)類型多種多樣,國外產(chǎn)品價(jià)格相對較高,正和集團(tuán)在節(jié)約成本的策略前提下,考慮到某些國產(chǎn)高壓變頻器設(shè)備水平已接近國際水平,能滿足運(yùn)行要求,集團(tuán)公司根據(jù)掌握的變頻器資料,公開招標(biāo),進(jìn)行性價(jià)比比較,結(jié)果山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的JD-BP37-500F型高壓變頻調(diào)速器勝出。
2 風(fēng)光高壓變頻器的性能及結(jié)構(gòu)
2.1 風(fēng)光JD-BP37系列高壓變頻器優(yōu)勢和特點(diǎn)
風(fēng)光JD-BP37系列高壓變頻器與國內(nèi)外同類產(chǎn)品比較,在產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施、系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)和服務(wù)方面,具有以下優(yōu)勢和特點(diǎn):
1)輸入、輸出諧波含量低,輸入功率因數(shù)高。無須濾波器和功率因數(shù)補(bǔ)償,可直接驅(qū)動(dòng)電機(jī);
2)系統(tǒng)控制電源采用220VAC和高壓主電源降壓隔離后雙路供電,系統(tǒng)運(yùn)行更可靠、操作更簡便。可在無高壓電的情況下檢測變頻器的輸出及各點(diǎn)波形,便于調(diào)試、檢修及操作人員陪訓(xùn);
3)冷卻風(fēng)機(jī)采用高壓主電源降壓后直接驅(qū)動(dòng),風(fēng)機(jī)僅在上高壓電且變頻器開機(jī)后運(yùn)行,避免了冷卻風(fēng)機(jī)啟、停時(shí)對控制系統(tǒng)的影響;
4)更適應(yīng)于國內(nèi)電網(wǎng)條件,變頻器工作電壓范圍為UN+15~-20%;
5)瞬時(shí)停電保護(hù)功能。當(dāng)主電源失電后,變頻器控制電機(jī)處于發(fā)電狀態(tài)運(yùn)行,為單元電容充電,并為單元控制電源供電,直至主電源恢復(fù),變頻器回到原運(yùn)行狀態(tài)。瞬時(shí)停電時(shí)間典型值為3秒(具體時(shí)間可以根據(jù)用戶的系統(tǒng)而定),超過3秒變頻器則保護(hù),檢查停電原因,以免變頻繼續(xù)運(yùn)行而引起事故;
6)限流功能。避免啟動(dòng)或負(fù)載突然變化時(shí),使變頻器輸出電流過大而導(dǎo)致保護(hù)動(dòng)作;
7)操作平臺采用全中文WIN系統(tǒng),運(yùn)行穩(wěn)定,且易學(xué)易用;
8)完善的上位機(jī)控制功能。可與DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)通訊或I/O方式硬連接;
9)主要器件均采用世界一流廠商的成熟產(chǎn)品,產(chǎn)品從元器件至半成品及成品,均實(shí)現(xiàn)100%的嚴(yán)格測試。各系列產(chǎn)品出廠前均完成100%72小時(shí)以上負(fù)載測試記錄,確保產(chǎn)品的可靠性;
10)系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠性設(shè)計(jì)方面,公司擁有獨(dú)享專利技術(shù):一種使電解電容延長一倍使用壽命的裝置。
2.2二次回路及控制
控制系統(tǒng)由控制器,PLC和人機(jī)界面組成。控制器由三塊光纖板,一塊信號板,一塊主控板和一塊電源板組成。
光纖板通過光纖與功率單元傳遞數(shù)據(jù)信號,每塊光纖板控制一相的所有單元。光纖板周期性向單元發(fā)出脈寬調(diào)制(PWM)信號或工作模式。單元通過光纖接收其觸發(fā)指令和狀態(tài)信號,并在故障時(shí)向光纖板發(fā)出故障代碼信號。
主控板采用高速單片機(jī),完成對電機(jī)控制的所有功能,采用正弦波載波移相方式產(chǎn)生脈寬調(diào)制的三相電壓指令。通過RS232通訊口與人機(jī)界面主控板進(jìn)行交換數(shù)據(jù),提供變頻器的狀態(tài)參數(shù),并接受來人機(jī)界面主控板的參數(shù)設(shè)置。
人機(jī)界面為用戶提供友好的全中文操作界面,負(fù)責(zé)信息處理和與外部的通訊聯(lián)系,可選上位監(jiān)控而實(shí)現(xiàn)變頻器的網(wǎng)絡(luò)化控制。通過主控板和PLC采集的數(shù)據(jù),計(jì)算出電流、電壓、功率、運(yùn)行頻率等運(yùn)行參數(shù),提供記錄功能,并實(shí)現(xiàn)對電機(jī)的過載、過流進(jìn)行報(bào)警和保護(hù)。通過RS232通訊口與主控板連接,通過RS485通訊口與PLC連接,實(shí)時(shí)監(jiān)控變頻器系統(tǒng)的狀態(tài)。
PLC用于變頻器內(nèi)部開關(guān)信號以及現(xiàn)場操作信號和狀態(tài)信號的邏輯處理,增強(qiáng)了變頻器現(xiàn)場應(yīng)用的靈活性。PLC有處理4路模擬量輸入和2路模擬量輸出的能力,模擬量輸入用于處理來自現(xiàn)場的流量、壓力等模擬信號或模擬設(shè)置時(shí)的設(shè)置信號;模擬輸出量是頻率給定信號。其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1示。由移相變壓器,功率單元和控制器組成。風(fēng)光6KV高壓變頻器,變壓器有15組付邊繞組,分為5個(gè)功率單元/相,三相共15個(gè)單元,采用30脈沖整流,輸入端的諧波成分遠(yuǎn)低于國標(biāo)規(guī)定。

圖1 高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖
主界面:

圖2 主界面
參數(shù)設(shè)置界面:

圖3 參數(shù)設(shè)置界面
3 改造過程簡介

圖4 輻射進(jìn)料泵流程圖
輻射進(jìn)料泵流程圖如圖4所示。輻射進(jìn)料泵(P1202)給焦化爐供應(yīng)原料,輻射進(jìn)料泵(P1202AB)牽引電機(jī)型號為YAKK450,輸出功率為500KW,額定電流為 48A,因工藝需要,泵選型為嘉利特荏原泵業(yè)有限公司生產(chǎn)的TDF250-120*5,泵揚(yáng)程為565米,出口壓力P1為4.8Mpa,調(diào)節(jié)閥前壓力P2為3.8Mpa,原料流經(jīng)調(diào)節(jié)閥后壓力P2為1.7Mpa,可見,有大量的能量消耗在調(diào)節(jié)閥上,況且有時(shí)只有一臺爐子進(jìn)行生產(chǎn),進(jìn)行變頻改造,節(jié)約能源勢在必行。
項(xiàng)目實(shí)施過程中技術(shù)人員以滿足裝置加工量和焦化爐平穩(wěn)運(yùn)行為根本,積極與工藝、設(shè)備人員進(jìn)行技術(shù)溝通,制定控制方案,做好DCS系統(tǒng)組態(tài)程序,并考慮到兩臺路子并列運(yùn)行,制定如下控制方案:
1)兩臺輻射進(jìn)料泵(P1202/AB)只對B泵進(jìn)行改造,既節(jié)省投資,又增加裝置操作安全性。
2)通過變頻器控制柜上的“遠(yuǎn)程/本地”切換開關(guān)實(shí)現(xiàn)就地啟動(dòng)和遠(yuǎn)程啟動(dòng),改造前后操作方式基本不變,只增加了就地啟動(dòng)功能,為保證裝置生產(chǎn)的連續(xù)性,當(dāng)變頻器出現(xiàn)故障時(shí),可以切換到工頻運(yùn)行,仍利用原來的調(diào)節(jié)閥進(jìn)行調(diào)節(jié)。
3)從DCS組態(tài)程序中增加一套手動(dòng)操作程序,人為地輸出一個(gè)4—20mA的直流信號控制變頻器的輸出頻率,從而調(diào)節(jié)P1202B的電機(jī)轉(zhuǎn)速,控制泵出口壓力P1,利用原調(diào)節(jié)閥來平衡四路爐子進(jìn)料流量。變頻器一次側(cè)及二次側(cè)接線圖如5所示。

圖5 變頻器一次側(cè)及二次側(cè)接線圖
4 改造前后能耗對比
裝置運(yùn)行穩(wěn)定的情況下,加工量為50噸/小時(shí),未經(jīng)改造前噸油單耗電僅此泵就為8.155KW/h,改造后開一臺爐子,噸油單耗電為2.442KW/h,開兩臺爐子加工量為100噸/小時(shí),噸油單耗電為1.649KW/h,節(jié)電效果十分明顯。操作壓力明顯降低。

工 頻(一臺焦化爐)

變 頻(一臺焦化爐)

變 頻(兩臺焦化爐)

由上可以看出加工量越大,噸油單耗電越低。
投資回收期經(jīng)測算,6-7個(gè)月可收回成本。
5總結(jié)
未改造之前純粹靠調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)進(jìn)爐原料流量,調(diào)節(jié)閥開度在20-35%之間造成大量的能量浪費(fèi),調(diào)節(jié)閥前后壓差高達(dá)2.7Mpa,生產(chǎn)過程中流量波動(dòng)大,調(diào)節(jié)質(zhì)量差,爐出口溫度波動(dòng)大,難以控制,調(diào)節(jié)性能不好,影響產(chǎn)品質(zhì)量和收率。而且調(diào)節(jié)閥本身沖刷嚴(yán)重,堆焊司太萊硬質(zhì)合金的閥芯組件正常使用壽命也只有1.5個(gè)月左右,產(chǎn)生大量的維修費(fèi)用,經(jīng)變頻改造后進(jìn)爐原料量主要靠變頻控制,調(diào)節(jié)閥開度在90%左右,只起到平衡四路流量的作用,流量控制穩(wěn)定,爐出口溫度調(diào)節(jié)平穩(wěn),調(diào)節(jié)質(zhì)量明顯提高。調(diào)節(jié)閥沖刷基本消除,大大延長了調(diào)節(jié)閥使用壽命。未改造之前原料系統(tǒng)操作壓力高達(dá)4.8MPa,原料為380——-400攝氏度的高溫渣油,易燃易爆,極易發(fā)生泄漏,生產(chǎn)中存在很大的安全隱患,改造后系統(tǒng)操作壓力降至2.0Mpa,大大提高了裝置運(yùn)行的安全性。
新風(fēng)光的高壓變頻投用以來,運(yùn)行穩(wěn)定,便于操作,受到了操作工人的稱贊,減少了維修工人的勞動(dòng)量。這次改造取得了很好的效果,節(jié)能環(huán)保;降低系統(tǒng)壓力,安全得到保障;減少了調(diào)節(jié)閥沖刷、有效地降低機(jī)泵配件(軸承、機(jī)械密封、葉輪)磨損,減少了維修費(fèi)用;變頻軟啟動(dòng)避免了直接啟動(dòng)對公司電網(wǎng)的沖擊;這次改造開了焦化裝置輻射進(jìn)料泵變頻運(yùn)行的先河,給全國焦化裝置樹立了典范,在石化行業(yè)做出了榜樣。這一成果榮獲中國化工集團(tuán)公司“五小”成果三等獎(jiǎng)。期。
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