裝配廠物料搬運(yùn)規(guī)劃與研究
裝配廠的零部件上線搬運(yùn)是生產(chǎn)過程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),如何提高它的合理性、科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性和有效性,是值得深入探討的重要課題。在此,本文將針對(duì)東風(fēng)汽車股份有限公司生產(chǎn)裝配的EQ1061車型及EQ1030車型的儲(chǔ)存、搬運(yùn)進(jìn)行合理的改進(jìn)并對(duì)改進(jìn)后的效果進(jìn)行剖析。
零部件裝卸、儲(chǔ)存和搬運(yùn)狀況
EQ1061及EQ1030車型的大總成共有發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、油箱、水箱、保險(xiǎn)杠、工具箱、傳動(dòng)軸、前后橋、空濾器和鋼板彈簧等26種。原來在協(xié)配庫西端的卸貨區(qū)員工用叉車卸貨,裝配完成后送協(xié)配庫內(nèi)儲(chǔ)存堆垛,然后由庫區(qū)集配用叉車或索引車送達(dá)裝配線,從卸車到裝配線平均距離350m,叉車作業(yè)需兩次倒運(yùn)。
在EQ1061及EQ1030車型零部件裝卸、儲(chǔ)存和搬運(yùn)的過程中主要存在的問題有:運(yùn)輸距離太長;物流費(fèi)用太高;零件中間倒運(yùn)次數(shù)多;裝配車間物流線路擁擠繁忙;由于作業(yè)繁忙,叉車司機(jī)容易搶道、搶時(shí)間、搶速度,存在事故發(fā)生隱患。
改進(jìn)方案
針對(duì)上述問題,我們仔細(xì)分析后決定將EQ1061及EQ1030車型的26種大總成從外協(xié)庫儲(chǔ)存調(diào)整到總裝南側(cè)雨搭儲(chǔ)存,并將南側(cè)面雨搭加寬到20m,擴(kuò)寬面積1 176m2,這樣連原有面積共計(jì)達(dá)1 848m2。
同時(shí)對(duì)EQ1061及EQ1030車型零部件的裝卸、儲(chǔ)存和搬運(yùn)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃,具體措施如下:
1.將原來雨搭內(nèi)放廢次品的672m2面積調(diào)整規(guī)劃為這26種大總成的儲(chǔ)存面積,經(jīng)測算,年儲(chǔ)存能力為6萬輛,儲(chǔ)存期3天。
2.將新擴(kuò)寬1 176m2的存儲(chǔ)面積劃分為兩部分,其中258m2作為空集裝器具存放地;另外的918m2作為卸車區(qū),布置3個(gè)卸車位。從而大大緩解了協(xié)配庫兩側(cè)雨搭卸貨壓力和庫內(nèi)儲(chǔ)存的壓力,起到了合理的分流作用。
改進(jìn)后的效果和經(jīng)濟(jì)效益
經(jīng)過對(duì)EQ1061及EQ1030兩車型26種大總成的分流儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸上線,兩年來,在實(shí)際的生產(chǎn)實(shí)踐收到了顯著效果。
1.零部件的搬運(yùn)距離由原來平均運(yùn)距330m減至40m。經(jīng)調(diào)查測算,該雨搭年儲(chǔ)存、裝卸能力在6萬輛水平,可節(jié)約6臺(tái)叉車。
綜合起來,一次性節(jié)約設(shè)備購置費(fèi)58.8萬元,年節(jié)約各種費(fèi)用18.2萬元,隨著工廠生產(chǎn)量的不斷增長,節(jié)約費(fèi)用不斷增大。
2.儲(chǔ)存、搬運(yùn)環(huán)節(jié)減少3個(gè)。過去每種零件的儲(chǔ)存、搬運(yùn)環(huán)節(jié)為:卸下→檢查→叉取→運(yùn)輸→進(jìn)庫堆垛→叉取→運(yùn)輸→上線卸下。現(xiàn)在由于零件不入庫,并且距離縮短了,部分大總成采用看板運(yùn)輸直接上線,零件的儲(chǔ)存、搬運(yùn)環(huán)節(jié)為:卸車→檢查→叉取→運(yùn)輸→上線卸下。減少了中間環(huán)節(jié),縮短了搬運(yùn)距離,減少搬運(yùn)量,可以更合理地計(jì)劃調(diào)度來貨時(shí)間,一些零件采取了少儲(chǔ)、不儲(chǔ)或只搬運(yùn)不儲(chǔ)存的方法,直接送裝配線、分裝線,大大提高了運(yùn)輸速度,減少了工人的勞動(dòng)量,提高工效。
3.零件磕、碰和傷現(xiàn)象減少。過去由于搬運(yùn)路程長,環(huán)節(jié)多和重復(fù)搬運(yùn),經(jīng)常發(fā)生零件磕碰傷而影響產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)象。采取改進(jìn)措施后,減少了儲(chǔ)存環(huán)節(jié),零部件可以直接上線,搬運(yùn)距離縮短了,使得零件磕碰傷的頻次大大下降。
4.增強(qiáng)了卸車和入庫的及時(shí)率
采用大總成分流裝卸儲(chǔ)存后,來貨車輛都能夠及時(shí)卸車、及時(shí)檢查和及時(shí)入庫,增強(qiáng)了生產(chǎn)組織中上、下道工序間的相互服務(wù)性。
5.庫通道杜絕了擁擠堵塞現(xiàn)象。通過對(duì)大總成分流裝卸、儲(chǔ)存和直線運(yùn)輸上線后,庫房出口順暢,消除了事故隱患。
6.有利于提高倉庫管理水平和生產(chǎn)效率。大總成分流后,儲(chǔ)存地離裝配線近,要貨信息快,及時(shí)補(bǔ)充,能有效防止停線現(xiàn)象。協(xié)配庫的儲(chǔ)存壓力減少了,庫容、庫貌、倉庫的管理水平和生產(chǎn)率均有所提高。
零部件裝卸、儲(chǔ)存和搬運(yùn)狀況
EQ1061及EQ1030車型的大總成共有發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、油箱、水箱、保險(xiǎn)杠、工具箱、傳動(dòng)軸、前后橋、空濾器和鋼板彈簧等26種。原來在協(xié)配庫西端的卸貨區(qū)員工用叉車卸貨,裝配完成后送協(xié)配庫內(nèi)儲(chǔ)存堆垛,然后由庫區(qū)集配用叉車或索引車送達(dá)裝配線,從卸車到裝配線平均距離350m,叉車作業(yè)需兩次倒運(yùn)。
在EQ1061及EQ1030車型零部件裝卸、儲(chǔ)存和搬運(yùn)的過程中主要存在的問題有:運(yùn)輸距離太長;物流費(fèi)用太高;零件中間倒運(yùn)次數(shù)多;裝配車間物流線路擁擠繁忙;由于作業(yè)繁忙,叉車司機(jī)容易搶道、搶時(shí)間、搶速度,存在事故發(fā)生隱患。
改進(jìn)方案
針對(duì)上述問題,我們仔細(xì)分析后決定將EQ1061及EQ1030車型的26種大總成從外協(xié)庫儲(chǔ)存調(diào)整到總裝南側(cè)雨搭儲(chǔ)存,并將南側(cè)面雨搭加寬到20m,擴(kuò)寬面積1 176m2,這樣連原有面積共計(jì)達(dá)1 848m2。
同時(shí)對(duì)EQ1061及EQ1030車型零部件的裝卸、儲(chǔ)存和搬運(yùn)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃,具體措施如下:
1.將原來雨搭內(nèi)放廢次品的672m2面積調(diào)整規(guī)劃為這26種大總成的儲(chǔ)存面積,經(jīng)測算,年儲(chǔ)存能力為6萬輛,儲(chǔ)存期3天。
2.將新擴(kuò)寬1 176m2的存儲(chǔ)面積劃分為兩部分,其中258m2作為空集裝器具存放地;另外的918m2作為卸車區(qū),布置3個(gè)卸車位。從而大大緩解了協(xié)配庫兩側(cè)雨搭卸貨壓力和庫內(nèi)儲(chǔ)存的壓力,起到了合理的分流作用。
改進(jìn)后的效果和經(jīng)濟(jì)效益
經(jīng)過對(duì)EQ1061及EQ1030兩車型26種大總成的分流儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸上線,兩年來,在實(shí)際的生產(chǎn)實(shí)踐收到了顯著效果。
1.零部件的搬運(yùn)距離由原來平均運(yùn)距330m減至40m。經(jīng)調(diào)查測算,該雨搭年儲(chǔ)存、裝卸能力在6萬輛水平,可節(jié)約6臺(tái)叉車。
綜合起來,一次性節(jié)約設(shè)備購置費(fèi)58.8萬元,年節(jié)約各種費(fèi)用18.2萬元,隨著工廠生產(chǎn)量的不斷增長,節(jié)約費(fèi)用不斷增大。
2.儲(chǔ)存、搬運(yùn)環(huán)節(jié)減少3個(gè)。過去每種零件的儲(chǔ)存、搬運(yùn)環(huán)節(jié)為:卸下→檢查→叉取→運(yùn)輸→進(jìn)庫堆垛→叉取→運(yùn)輸→上線卸下。現(xiàn)在由于零件不入庫,并且距離縮短了,部分大總成采用看板運(yùn)輸直接上線,零件的儲(chǔ)存、搬運(yùn)環(huán)節(jié)為:卸車→檢查→叉取→運(yùn)輸→上線卸下。減少了中間環(huán)節(jié),縮短了搬運(yùn)距離,減少搬運(yùn)量,可以更合理地計(jì)劃調(diào)度來貨時(shí)間,一些零件采取了少儲(chǔ)、不儲(chǔ)或只搬運(yùn)不儲(chǔ)存的方法,直接送裝配線、分裝線,大大提高了運(yùn)輸速度,減少了工人的勞動(dòng)量,提高工效。
3.零件磕、碰和傷現(xiàn)象減少。過去由于搬運(yùn)路程長,環(huán)節(jié)多和重復(fù)搬運(yùn),經(jīng)常發(fā)生零件磕碰傷而影響產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)象。采取改進(jìn)措施后,減少了儲(chǔ)存環(huán)節(jié),零部件可以直接上線,搬運(yùn)距離縮短了,使得零件磕碰傷的頻次大大下降。
4.增強(qiáng)了卸車和入庫的及時(shí)率
采用大總成分流裝卸儲(chǔ)存后,來貨車輛都能夠及時(shí)卸車、及時(shí)檢查和及時(shí)入庫,增強(qiáng)了生產(chǎn)組織中上、下道工序間的相互服務(wù)性。
5.庫通道杜絕了擁擠堵塞現(xiàn)象。通過對(duì)大總成分流裝卸、儲(chǔ)存和直線運(yùn)輸上線后,庫房出口順暢,消除了事故隱患。
6.有利于提高倉庫管理水平和生產(chǎn)效率。大總成分流后,儲(chǔ)存地離裝配線近,要貨信息快,及時(shí)補(bǔ)充,能有效防止停線現(xiàn)象。協(xié)配庫的儲(chǔ)存壓力減少了,庫容、庫貌、倉庫的管理水平和生產(chǎn)率均有所提高。
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