技術(shù)頻道

      中控WebField ECS-100 控制系統(tǒng)在聚酯短纖維裝置中的應(yīng)用

      摘 要:簡要介紹了聚酯短纖維的主要工藝流程,重點(diǎn)分析了WebFieldECS-100控制系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)方案及實(shí)現(xiàn)方法,詳細(xì)總結(jié)了改造后現(xiàn)場的應(yīng)用效果。

      關(guān)鍵詞:控制系統(tǒng)(DCS) ECS-100 聚酯短纖維 專用邏輯控制模塊 選擇控制

      一、概述

        隨著合成纖維工業(yè)的迅速發(fā)展,我國聚酯市場競爭越來越激烈,為適應(yīng)市場不斷發(fā)展的需要,國內(nèi)聚酯企業(yè)不斷加快工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,深化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,增加化纖產(chǎn)品品種,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低備件成本,提高企業(yè)效益。為了生產(chǎn)和安全的需要,中石化儀征化纖股份有限公司經(jīng)研究決定在聚酯短纖維9-16K改造項(xiàng)目中采用浙江中控技術(shù)股份有限公司研制的WebField ECS-100控制系統(tǒng)對15萬噸/年滌綸短纖維生產(chǎn)線進(jìn)行自動監(jiān)控。

        本改造項(xiàng)目主要是對15萬噸/年滌綸短纖維生產(chǎn)線前紡的TDC-2000控制系統(tǒng)和后紡的常規(guī)儀表控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。根據(jù)工藝需要,控制站和操作站分別設(shè)在前紡東區(qū)、前紡西區(qū)、后紡東區(qū)、后紡西區(qū),前紡東區(qū)和前紡西區(qū)各有一個遠(yuǎn)程控制柜,短纖生產(chǎn)中心ECS-100控制系統(tǒng)與聚酯生產(chǎn)中心TDC-3000控制系統(tǒng)進(jìn)行雙向數(shù)據(jù)通訊,短纖生產(chǎn)中心ECS-100控制系統(tǒng)與公司的信息管理中心進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送,各個控制點(diǎn)采用光纜連接。

      二、主要工藝流程

        聚酯短纖維生產(chǎn)工藝采用熔融法紡絲,主要分為直接紡絲和間接紡絲(即切片紡絲)兩種。

        本次改造項(xiàng)目的工藝是采用熔融法直接紡絲工藝,將聚酯裝置縮聚反應(yīng)器來的聚合物熔體增壓后,在熔體過濾器中用濾網(wǎng)濾去機(jī)械雜質(zhì)和熔融不良物,由熔體分配管進(jìn)入紡絲箱體。在紡絲箱體中需要適當(dāng)控制熔體的粘度、溫度、輸送壓力,熔體經(jīng)紡絲計(jì)量泵以恒定量通過紡絲組件過濾層后,從噴絲板細(xì)孔噴出。噴絲板細(xì)孔擠出的熔體細(xì)流經(jīng)溫度23~28℃濕度80RH%的空氣冷卻,使熔體拉長、變細(xì)、固化成初生纖維。

        初生纖維經(jīng)上油后匯集成束,經(jīng)牽引后入盛桶絲內(nèi),經(jīng)集束后,在一定預(yù)張力條件下送拉伸機(jī)拉伸,然后在70℃油浴中拉伸3~3.2倍,再在熱箱內(nèi)用過熱蒸汽加熱下拉伸1.03~1.13倍,拉伸速度為280m/min。拉伸后在180~200℃下進(jìn)行熱定型,經(jīng)上油后入卷曲機(jī)卷曲,然后用空氣將其冷卻到玻璃化溫度以下,隨即送去切成短纖成品并進(jìn)行稱量打包。其工藝流程框圖如圖1所示:


      圖1 聚酯短纖維裝置工藝流程框圖

      三、控制系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)方法

        3.1總體設(shè)計(jì)

        本改造項(xiàng)目的WebField ECS-100控制系統(tǒng)由四個操作站、一個工程師站、一個歷史數(shù)據(jù)站、四個控制站、八個繼電器柜和一套過程控制網(wǎng)絡(luò)組成,前紡西區(qū)控制中心與聚酯中心TDC-3000控制系統(tǒng)采用OPC方式進(jìn)行雙向數(shù)據(jù)通訊,同時將ECS-100 控制系統(tǒng)信息網(wǎng)與廠用MIS網(wǎng)通過防火墻進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送,達(dá)到了實(shí)時監(jiān)視與管理的目的,各個控制點(diǎn)采用光纜連接。本項(xiàng)目控制系統(tǒng)配置圖如圖2所示。


      圖2 聚酯短纖維WebField ECS-100控制系統(tǒng)配置圖

        3.2異構(gòu)系統(tǒng)互連

        由于工藝操作和控制的需要,聚酯控制中心Honeywell TDC-3000控制系統(tǒng)與前紡控制中心ECS-100控制系統(tǒng)雙方各有部分關(guān)鍵數(shù)據(jù)需要參與操作和控制,雙方通過廠里的信息管理網(wǎng)連接,采用OPC方式實(shí)現(xiàn)雙向數(shù)據(jù)通訊, ECS-100控制系統(tǒng)兩臺操作站作為OPC客戶端與TDC-3000控制系統(tǒng)的OPC服務(wù)器連接,實(shí)時刷新周期設(shè)置為2秒,采用病毒防火墻以防止病毒入侵。

        為了滿足企業(yè)信息化的要求,需要將ECS-100控制系統(tǒng)信息單向傳送到廠內(nèi)信息網(wǎng),ECS-100系統(tǒng)采用OPC方式通過防火墻單向地與公司MIS網(wǎng)進(jìn)行聯(lián)接,在歷史數(shù)據(jù)站中通過實(shí)時數(shù)據(jù)庫每5秒鐘分批將部分重要參數(shù)向MIS網(wǎng)中服務(wù)器的SQL Server數(shù)據(jù)庫中寫入數(shù)據(jù)。WebField ECS-100控制系統(tǒng)與異構(gòu)系統(tǒng)互連結(jié)構(gòu)圖如圖3所示。


      圖3 ECS-100與異構(gòu)系統(tǒng)互連結(jié)構(gòu)圖

        3.3全面實(shí)用自動化

        前紡工段屬于高溫、高壓、高粘度的工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境,需要采取對生產(chǎn)裝置和人身安全的保護(hù)措施,設(shè)計(jì)時對自動化設(shè)備選擇與控制方案設(shè)計(jì)需要考慮對意外事件的快速反應(yīng)速度、可靠聯(lián)鎖動作以及有效解決方案,從而保證生產(chǎn)過程的安全。主要采取的措施有:(1)控制系統(tǒng)與現(xiàn)場設(shè)備之間的開關(guān)量輸入信號DI和輸出信號DO均采用繼電器進(jìn)行隔離;(2)控制系統(tǒng)的主控卡、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)卡、關(guān)鍵卡件、系統(tǒng)電源、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)供電等采用雙重冗余措施;(3)在加熱溫度控制采用專用邏輯模塊控制,先報(bào)警提示,后停止加熱;(4)報(bào)警采用分布式報(bào)警管理系統(tǒng),根據(jù)工藝和安全要求,前紡分為5個報(bào)警區(qū)、后紡分為2個報(bào)警區(qū),不同的報(bào)警區(qū)采用不同的報(bào)警聲音;(5)在軟件設(shè)計(jì)方面,對操作參數(shù)和操作行為、操作方式進(jìn)行了操作行為限制和屏蔽操作界面的設(shè)計(jì),即不同級別的操作人員對應(yīng)不同的操作界面并進(jìn)行不同的動作;(6)除了常規(guī)的日報(bào)表、班報(bào)表、實(shí)時工藝參數(shù)報(bào)表外,需要新增生產(chǎn)管理軟件(小時平均值評估軟件、換桶修板管理軟件、實(shí)時數(shù)據(jù)查詢管理軟件)和系統(tǒng)維護(hù)軟件(緊急數(shù)據(jù)恢復(fù)軟件)。

        本裝置檢測點(diǎn)多,實(shí)際使用點(diǎn)數(shù)為2252點(diǎn)(系統(tǒng)規(guī)模如表1所示),現(xiàn)場儀表設(shè)備多,檢測變送測量裝置430臺、氣動調(diào)節(jié)閥260臺、受控電氣設(shè)備210臺;自控程度高,控制回路共有280個,以常規(guī)控制為主,復(fù)雜控制有增壓泵壓力選擇控制、大量的專用邏輯控制模塊對電加熱器進(jìn)行控制。

        表1聚酯短纖維裝置I/O表

        3.4主要控制方案實(shí)現(xiàn)

        聚酯短纖維紡絲裝置的控制回路共有280個,以常規(guī)控制為主,復(fù)雜控制有增壓泵壓力選擇控制、大量的專用邏輯控制模塊對電加熱器進(jìn)行控制。除公用工程外, 8條生產(chǎn)線是相似的,其控制要求也是相同的。

        主要常規(guī)控制回路有:空調(diào)送風(fēng)濕度控制;空調(diào)新風(fēng)、汽相鍋爐溫度控制及聯(lián)鎖、一/二次熱媒、油劑浴槽、牽伸水浴槽、卷曲機(jī)熱水槽、蒸汽加熱箱溫度控制;卷曲機(jī)熱水槽液位控制;空調(diào)主風(fēng)道、膨脹槽、閃蒸罐、三牽加熱蒸汽、緊張定型加熱蒸汽壓力控制;

        專用邏輯控制模塊:前紡的增壓泵加熱、過濾器加熱、組件預(yù)熱爐加熱、后紡疊絲機(jī)電加熱的溫度控制要求是相同的,即溫度降至低報(bào)值時則開始加熱升溫、溫度升溫至高報(bào)值時則停止加熱;高報(bào)與低報(bào)不參與報(bào)警,高高報(bào)則需要報(bào)警提示;兩種操作方式:手動/自動操作;溫度控制采用兩個開關(guān)量輸出(升溫-常開觸點(diǎn)、降溫-常閉觸點(diǎn))連接至電氣回路進(jìn)行控制。

        加熱器溫度控制采用專用邏輯控制模塊,一次編程,多次使用的自定義模塊,如圖4所示。

        
      圖4 專用邏輯模塊及操作面板

        增壓泵壓力選擇控制:聚酯輸送過來的熔體增壓后,均勻、恒量噴射至噴絲孔,才能保證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,為了適應(yīng)不同的工況,需要在兩個靜態(tài)混合器設(shè)立控制點(diǎn)。控制要求:必須保證增壓泵壓力運(yùn)行穩(wěn)定;根據(jù)工藝需要,可自由選擇增壓泵壓力進(jìn)行控制;控制回路選擇必須無擾動切換。

        根據(jù)工藝要求進(jìn)行選擇以及不同控制回路針對不同的工況,其PID設(shè)定參數(shù)的不同,采用兩個自定義回路進(jìn)行輸出選擇控制,采取無擾動切換措施,如圖5所示:

      圖5 增壓泵壓力選擇控制程序圖

      四、總結(jié)

        本項(xiàng)目自2005年10月投運(yùn)以來,不僅控制系統(tǒng)運(yùn)行良好,通訊流暢,自動控制投運(yùn)率高(在95%以上),而且解決了以往的一直困擾工藝和維護(hù)人員的大量難題,如避免了以前受趨勢數(shù)量和記錄時間限制的困擾;為工藝開發(fā)、優(yōu)化生產(chǎn)工藝和事故調(diào)查提供了非常直觀的依據(jù); 實(shí)時的、客觀的記錄了工藝量化考核指標(biāo),為工藝參數(shù)提供了理論基礎(chǔ)和分析方法; 解決了多年來困擾儀表維護(hù)人員關(guān)于組件壓力頻繁波動的難題;同時提高了儀表維護(hù)人員維護(hù)水平、企業(yè)管理水平。

        總之,由于該控制系統(tǒng)功能齊全、技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、使用方便、故障率較低、性/價(jià)比高,為企業(yè)節(jié)約了大量的資金,創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

      文章版權(quán)歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

      主站蜘蛛池模板: 亚洲AV噜噜一区二区三区| 一区二区三区人妻无码| 国产精品区一区二区三| 杨幂AV污网站在线一区二区| 久夜色精品国产一区二区三区| 日韩精品一区二区三区中文精品| 亚洲色偷精品一区二区三区| 亚洲熟女一区二区三区| 国产在线精品一区二区| 精品国产一区二区三区| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃| 91国在线啪精品一区| av在线亚洲欧洲日产一区二区| 日韩精品一区二区三区老鸦窝| 精品少妇人妻AV一区二区三区| 少妇无码一区二区二三区| 国产色情一区二区三区在线播放| 国产日韩精品一区二区三区在线| 精品久久久中文字幕一区| 精品国产日韩亚洲一区91| 无码人妻一区二区三区兔费 | 国产精品第一区揄拍| 无码精品人妻一区二区三区漫画 | 精品国产一区二区三区| 亚洲日本乱码一区二区在线二产线| 国产成人精品一区二区秒拍| 亚洲一区AV无码少妇电影☆| 秋霞午夜一区二区| 国产AV午夜精品一区二区三区| 亚洲国产美国国产综合一区二区| 国产精品区一区二区三在线播放| 亚洲爆乳无码一区二区三区| 无码AV中文一区二区三区| 亚洲av午夜福利精品一区| 一区二区视频在线播放| 中文乱码人妻系列一区二区| 午夜性色一区二区三区不卡视频| 日韩高清一区二区| 成人免费av一区二区三区| 国产精品视频一区二区三区四| 亚洲av无码一区二区乱子伦as|