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      衡陽鋼管:“能耗大戶”變“節(jié)能主力軍”

        7月下旬,世界級無縫鋼管規(guī)模產(chǎn)能企業(yè)、全國第二大專業(yè)化無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè),華菱集團•湖南衡陽鋼管(集團)有限公司,被一個小小的水龍頭攪起了層層波瀾。
        說起來還真的是件小事。廠區(qū)一個公廁的水龍頭壞了,自來水長流幾天無人過問。可就有人為此較上了真。一位普通女員工心痛不已,毫不理會旁人笑她“多管閑事”,執(zhí)著地通過多種途徑尋找責任單位,要求盡快將水龍頭修好。
        此舉沒想到驚動了企業(yè)高層。總經(jīng)理趙建輝、黨委書記許平忠在百忙之中,也不忘幾次過問這個小小的水龍頭。事情很快得到落實,相關(guān)人員分別受到了表彰和處理。小小的水龍頭事件在衡鋼迅速掀起一場激烈的大討論:“資源不能如此浪費”,衡鋼人上了一堂生動且深刻的節(jié)能教育課。
        衡鋼總經(jīng)理趙建輝指出,要建設世界一流的專業(yè)化無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè),就要站在長期生存發(fā)展的高度來考慮節(jié)約資源的問題;要站在對員工負責、對企業(yè)負責、對社會負責的高度去認識節(jié)約資源的問題。
        衡鋼作為一家以廢鋼為主要原材料,對水、煤、重油等資源依賴嚴重的專業(yè)化無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè),近幾年受到資源緊缺的制約日益明顯。為實現(xiàn)企業(yè)與資源、企業(yè)與環(huán)境的和諧發(fā)展,減少資源消耗,實現(xiàn)有限資源的最大限度利用,近年來,衡鋼堅持用科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,提出了“百年衡鋼、節(jié)能為先”的理念,既“抱西瓜”又“撿芝麻”,在狠抓長流水、長明燈等日常節(jié)能管理的同時,大力推進科技節(jié)能,做足節(jié)能“功課”。
        衡鋼把技術(shù)改造作為科技節(jié)能的突破口。“十五”期間,企業(yè)先后籌資35億元,完成了Φ340連軋管機組及其配套工程———弧形連鑄圓管坯等世界尖端技術(shù)項目建設;對Φ108機組、Φ89機組和Φ50機組進行升級改造;淘汰了技術(shù)含量低、能耗高的Φ100熱軋機組、Φ76冷拔機組、水煤氣站、石灰窯和發(fā)生爐煤氣站等能耗物耗較高、污染較嚴重的設備設施,企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性變化,企業(yè)技術(shù)裝備水平達到世界一流水平,整體生產(chǎn)工藝布局得到極大優(yōu)化。
        同時,衡鋼立足于行業(yè)先進水平,加大對節(jié)能的投入與管理,不斷深化對標挖潛,采用先進適用的節(jié)能新技術(shù)促進節(jié)能降耗。為鼓勵科技節(jié)能,總經(jīng)理趙建輝特批:凡通過評估、低于50萬元的科技節(jié)能項目,免去一切繁瑣的項目審批程序,只需主管副總經(jīng)理批示便可直接立項。
        2007年,衡鋼又斥資2000萬元,啟動了40多個科技節(jié)能項目。目前已正式組織實施的達15項,8項已全面完成投入運作,節(jié)能效果立竿見影。
        7月25日,衡鋼組織實施的大管坯連鑄軟水供水開路循環(huán)泵節(jié)能改造項目,經(jīng)過一周檢驗,效果非常明顯。該項目通過實施節(jié)能技術(shù),將循環(huán)泵的人工調(diào)節(jié)供水改為自動調(diào)節(jié)恒壓供水,節(jié)電近40%,預計每年可創(chuàng)效40余萬元,而且將循環(huán)泵電機運行溫度從攝氏100余度降到攝氏60余度,徹底解決了令人頭痛的電機易燒壞問題。
        衡鋼主管節(jié)能降耗工作的副總經(jīng)理左少懷算了一筆賬:企業(yè)每月能耗6000萬元,占總生產(chǎn)成本17%;若節(jié)能1%,年可創(chuàng)效700萬元以上。
        為節(jié)約這可觀的“1%”,衡鋼每年投資100萬元,設為專項節(jié)能獎,對主要消耗指標設定對標挖潛目標,并進行層層分解,每一個指標成立相應的攻關(guān)小組,每月要求攻關(guān)小組出具報告,及時總結(jié),分析消耗升降原因,并針對存在的問題,提出切實可行的措施與方案予以改進。
        “重獎之下必有勇夫。”有效的激勵措施極大地激發(fā)了廣大員工的聰明才智和積極性。近年來,衡鋼員工在節(jié)水、節(jié)電、節(jié)氣、節(jié)煤、降低金屬消耗等方面,開展了一系列小改小革,取得了豐碩成果。
        前一段,340分廠不時發(fā)生停機4小時以上的較大設備事故。設備維修公司員工朱清華通過細心觀察,發(fā)現(xiàn)都是因為大管坯提升鏈的鏈條斷裂和被動鏈輪擺動梁整體變形造成。經(jīng)反復琢磨,朱清華拿出了一套簡單可行的改造方案,對提升鏈的接料臺架、導槽座、接料梁等部位稍作改動,便輕而易舉地解決了問題。自改造后,340分廠大管坯提升鏈運行平穩(wěn),整體鋼結(jié)構(gòu)加強,較大的設備停機事故基本杜絕,而且降低了維修工人的勞動強度與維修成本,分廠噪聲也有很大程度降低,每月可創(chuàng)效300萬元以上。
        這樣的故事在衡鋼比比皆是:煉鋼員工在煉鋼中采用氧氣噴吹和泡沫渣冶煉技術(shù),冶煉電耗一舉降低20%;108分廠員工對切管機的管頭切斷裝置進行改革,將鋼管切頭控制在150mm以下,較改進前每根鋼管少切除50-80mm,年創(chuàng)經(jīng)濟效益達300萬元……
        隨著企業(yè)規(guī)模擴大,高附加值產(chǎn)品增多,近年,衡鋼效益以“億”為單位遞增,但厲行節(jié)約的風氣在這里并沒有淡化,相反愈來愈濃厚。就如何節(jié)約每一滴水、每一度電、每一把車刀,衡鋼負責人都能津津樂道地說上一個又一個精彩的小故事。
        聚沙成塔。就是靠全體員工節(jié)省下來的每一分錢,2007年上半年,衡鋼節(jié)能創(chuàng)效達3920萬元。2006年,在生產(chǎn)增長幅度超68%的前提下,企業(yè)總能耗增長低于生產(chǎn)增長29%。噸鋼綜合能耗由2004年的506千克標煤,降至2006年的320千克標煤,萬元產(chǎn)值能耗由2004年的680千克標煤,降至2006年的500千克標煤,主要消耗指標達到國內(nèi)同行先進水平。衡鋼已成為全省冶金工業(yè)節(jié)能減排的排頭兵!

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