一、先進(jìn)控制系統(tǒng)所采用的關(guān)鍵技術(shù)
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      技術(shù)頻道

      先進(jìn)控制技術(shù)在海化純堿廠新線碳化工段中的應(yīng)用

      摘要: 在海化純堿廠新線碳化工段實(shí)施的先進(jìn)控制和優(yōu)化項(xiàng)目,簡稱先控,以新線碳化塔組為主要研究對象,通過實(shí)施先進(jìn)控制技術(shù),合理調(diào)整碳化塔圈溫度,提高了碳化轉(zhuǎn)化率;增強(qiáng)了裝置的抗干擾能力和平穩(wěn)操作;減少產(chǎn)品質(zhì)量波動、實(shí)現(xiàn)卡邊控制;搞好裝置能量平衡、降低能耗;同時也降低了操作人員的勞動強(qiáng)度。本文主要介紹了先控技術(shù)、軟硬件環(huán)境以及碳化塔控制方案等有關(guān)情況。
      一、先進(jìn)控制系統(tǒng)所采用的關(guān)鍵技術(shù)
      本項(xiàng)目是采用浙江中控軟件技術(shù)有限公司擁有的如下控制技術(shù)。它們是:
      1、 PC-Adcon:
      多變量魯棒預(yù)測控制和局部優(yōu)化技術(shù),該技術(shù)將用于氨堿裝置重要單元設(shè)備或設(shè)備組的多變量控制和局部優(yōu)化。
      2、 PC-PFC
      單變量預(yù)測函數(shù)控制技術(shù),該技術(shù)將用于氨堿裝置中關(guān)鍵回路的控制水平的提高。
      3、 APC-Sensor:
        基于神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)和主元分析等方法的在線實(shí)時軟測量技術(shù),該技術(shù)將用于對氨堿裝置產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)和工藝參數(shù)進(jìn)行在線計算,并供多變量控制器使用。
      該先進(jìn)控制系統(tǒng)整體框架如下圖所示。
        

        

      二、先進(jìn)控制系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境
      1、硬件接口
      根據(jù)新線DCS系統(tǒng)SIEMENS PCS 7,先進(jìn)控制系統(tǒng)必須最大限度地利用現(xiàn)有硬件設(shè)備,既保證先進(jìn)控制系統(tǒng)的先進(jìn)性,又要考慮項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)性。該DCS系統(tǒng)中提供了標(biāo)準(zhǔn)的OPC接口,可以實(shí)現(xiàn)DCS系統(tǒng)與APC-Adcon等先控系列軟件的數(shù)據(jù)交換。
      實(shí)現(xiàn)先進(jìn)控制系統(tǒng)后的硬件結(jié)構(gòu)如下圖所示
        

        

        
        先進(jìn)控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖
        2、軟件接口
        支撐軟件擬選擇Windows 2000 Professional版操作系統(tǒng)。
        APC-Adcon先進(jìn)控制軟件具有OPC接口,可與OPC服務(wù)器直接交換數(shù)據(jù)。OPC接口是與設(shè)備無關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)軟件接口,通過OPC服務(wù)器訪問過程數(shù)據(jù),可以克服各種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的差異,使得APC-Adcon先進(jìn)控制軟件具有廣泛的適用性。在本項(xiàng)目中,OPC服務(wù)器擔(dān)負(fù)先進(jìn)控制軟件與SIEMENS PCS7 之間數(shù)據(jù)交換的任務(wù)。基于OPC接口的數(shù)據(jù)交換結(jié)構(gòu)如下圖所示。
        

        

      基于OPC接口的數(shù)據(jù)交換結(jié)構(gòu)
        APC-adcon高級多變量預(yù)測控制軟件是浙江浙大中控軟件有限公司開發(fā)的面向工業(yè)過程的多變量預(yù)測控制軟件包。先進(jìn)控制器的每一個功能模塊作為控制器的標(biāo)準(zhǔn)件,分別包裝不同的先進(jìn)控制算法和功能,且與程序設(shè)計語言無關(guān),可以實(shí)現(xiàn)即插即用。而且根據(jù)現(xiàn)場需求,控制裝置必須與先進(jìn)控制算法一一對應(yīng),組件化的框架恰好滿足了這種需求,而且簡化了編程,極大的增加了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
         APC-adcon先進(jìn)控制軟件結(jié)構(gòu)原理
        三、碳化裝置控制方案
        采用多變量魯棒預(yù)測控制技術(shù)實(shí)施如下的先進(jìn)控制方案:
        控制技術(shù)是多變量魯棒預(yù)測控制及局部動態(tài)優(yōu)化技術(shù)APC-Adcon
        制堿過程中,被控變量CV、操縱變量MV和干擾變量DV,如下表
        

        

      碳化工段生產(chǎn)先進(jìn)控制變量表
      1、下段氣控制:
      通過工藝了解,碳化工段有南、北兩組12個碳化塔,目前對于生產(chǎn)的總的要求來說,下段氣量不足,對于各塔的具體量的分配與該塔塔壓與下段氣總管壓力的差值有關(guān),當(dāng)總管壓力接近塔壓的時候,該塔的下段氣進(jìn)量會下降;針對單個塔來說,其塔壓與液面及塔頂氣壓有關(guān),由于各個塔的塔壓不一致,導(dǎo)致從總管進(jìn)入各塔的氣量也不一樣,現(xiàn)為了使得下段氣量能平均分配給十個制堿塔,需要保證各塔塔壓盡量維持在同一值;而同時為了保證出堿量,又需要保證各塔的液位要求,所以對尾氣壓力有一定要求,平時生產(chǎn)中操作工在換班前為了使得本班的出堿量盡量大,會大量放出塔內(nèi)的出堿液,在實(shí)際液位下降的情況下,為了保證塔壓的要求,會將尾氣壓力調(diào)高,而造成該塔的液面下降,工況惡化。在工藝改造以后會對尾氣的調(diào)節(jié)增加一臺自調(diào)閥,可以用來控制尾氣來保證塔壓和塔液位的要求。這樣在保證尾氣壓力的情況下將塔壓穩(wěn)定下來,同時也控穩(wěn)了塔液位。
        在倒塔過程中,由于出堿的影響,各塔的穩(wěn)定情況不是很好,這段時間來說,先進(jìn)控制的思路是盡量使得各塔的生產(chǎn)狀態(tài)穩(wěn)定下來,氣量大幅度下降的情況下會導(dǎo)致溫度波動較大,而由于出堿塔由十個減少為九個,出堿量減少,送去煅燒的堿量的減少導(dǎo)致了下段氣總量的減少,在氣量下降的情況下,下段氣總管壓力下降,這樣在塔壓波動不大的情況下導(dǎo)致各塔的進(jìn)氣量減少,從而使得塔的正常生產(chǎn)出現(xiàn)波動,在平時生產(chǎn)中為了保證下段氣總管壓力,在煅燒出來的爐氣不足的情況下,會補(bǔ)充一部分窯氣來保證總管壓力,這樣使得各塔能有進(jìn)氣,但是由于充入的窯氣濃度比較的低,會使得進(jìn)入塔的下段氣濃度下降,對生產(chǎn)會有影響。
        對于下段氣的控制初步思路是各塔的塔壓在接近的同一數(shù)值,這樣與總管壓力差值接近,使得下段氣量合理分配。而保證尾氣壓力一定,這樣塔壓穩(wěn)定的情況下液位也穩(wěn)定下來,使得塔的生產(chǎn)穩(wěn)定。生產(chǎn)中各塔下段氣的分配根據(jù)出堿量來按比例分配。
        2、 中段氣控制:
        目前的生產(chǎn)中,中段氣量的供應(yīng)是充足的,即能保證生產(chǎn),但各塔的中段氣量的通入有一些限制,如通入的氣量過大,會帶走液相中的NH3,從而使得轉(zhuǎn)化率下降。所以對于中段氣的通入量來說,在保證塔指標(biāo)的要求達(dá)到的情況下即可,而不是越大越好。
        3、 出堿量控制:
        對于各塔的出堿量來說,有一個大概的范圍。平時生產(chǎn)中由調(diào)度室給出一個出堿總量要求,然后操作工針對各塔工況根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來確定各塔的具體的出堿量。在倒塔的時候,由于制堿塔減少一個,使得其他塔的出堿量必然要增加,但不可能完全補(bǔ)足減少塔的出堿量,從而影響后續(xù)工序,使得煅燒的下段氣量減少。在先進(jìn)控制中,會在先進(jìn)控制畫面中列出一格出堿量要求,這個量由調(diào)度室給出,然后對于各塔的出堿量多少分配由兩種方式:一是操作工手工分配,適合與倒塔初期,這個時段對于新的制堿塔(剛剛由清洗狀態(tài)轉(zhuǎn)為制堿)來說,其出堿應(yīng)比較小,如20M3/H;二是自動分配,這個是正常生產(chǎn)時段,在給入總量要求以后,由控制系統(tǒng)自動分配單塔出堿量,分配原則是保證出堿總量為要求值,單塔出堿量在正常生產(chǎn)的允許范圍內(nèi)。
        4、 清洗氣控制:
        對于清洗過程來說,出中和水溫度主要受影響因素為清洗氣量和冷卻海水閥值,相對而言,清洗氣涼影響較大,而且冷卻海水閥值操作并不多,所以該溫度的控制主要受清洗氣量的影響。而實(shí)際生產(chǎn)中清洗氣量的波動比較的大,對于清洗氣的供應(yīng)來說,總量基本是一定的,在兩清洗塔的塔壓不一樣的情況下,進(jìn)入兩清洗塔的氣量就不一致,這樣使得進(jìn)氣量受塔壓影響比較的大,兩塔塔壓不一致的情況下就出現(xiàn)搶氣現(xiàn)象,一個塔的塔壓波動,會導(dǎo)致兩個塔的進(jìn)氣量都發(fā)生波動,從而使得出中和水溫度出現(xiàn)波動,所以先進(jìn)控制要求穩(wěn)定塔壓,從而使得清洗氣進(jìn)量穩(wěn)定,這樣保證出中和水溫度的波動減小。對于出中和水溫度的控制來說,本身如果遇到倒塔,會先將冷卻水關(guān)閉,這樣使得出來的中和水溫度會上升10度左右,即自身的波動比較的大。
        5、 進(jìn)料中和水:
        進(jìn)料的中和水主要控制塔液面(通過塔壓來反應(yīng)),在液位保證的情況下,使得生產(chǎn)正常, 出堿量的調(diào)節(jié)也能保證要求,同時塔壓的穩(wěn)定后,使得下段氣的進(jìn)氣量穩(wěn)定和合理分配。
        6、 總管壓力考慮:
        通過工藝了解,由于氣和液的給量受上部工序的影響,所以對總管壓力的的影響不納入先進(jìn)控制的考慮范圍,一旦出現(xiàn)總管壓力較高或較低的情況,由操作工聯(lián)系外部工序來進(jìn)行調(diào)節(jié)。
        7、 CV (Control Variables,被控變量)要求:
        目前的控制思路,制堿過程來說,單塔的控制指標(biāo)為中溫(17圈)、12圈溫度、塔壓和出堿溫度,其中12圈溫度為區(qū)域控制,即保證在一定的控制范圍之內(nèi)即可;清洗過程來說,控制指標(biāo)為出中和水溫度、塔壓和出中和水CO2濃度,其中CO2濃度為一小時化驗(yàn)一次,所以不作CV納入HIECON控制器。
        
        四、結(jié)束語
         先進(jìn)控制技術(shù)在我廠新線碳化塔裝置近一年來的應(yīng)用已取得了良好的效果,主要表現(xiàn)在提高了操作平穩(wěn)程度和碳化轉(zhuǎn)化率,實(shí)現(xiàn)了卡邊操作,增加了產(chǎn)量。事實(shí)表明,系統(tǒng)技術(shù)先進(jìn)成熟,控制性能好,魯棒性強(qiáng),適應(yīng)性廣,軟件的工程化程度高。系統(tǒng)所建立的模型能較好地反映裝置的動態(tài)特性,符合裝置的實(shí)際情況,滿足現(xiàn)場的實(shí)際需要。

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