XDPS-400分散控制系統在納雍電廠#3機組的應用
一、概述
納雍電廠系新建電廠,一期建設規模為4×300MW燃煤發電機組,規劃容量為4×300MW。#1、#2主機由哈爾濱三大動力廠提供,#3、#4主機由上海三大動力廠提供。#1、#2機組DCS系統采用FOXBORO公司的產品;#3、#4機組DCS系統采用新華控制工程有限公司的 XDPS- 400 分散控制系統。本文著重講述#3機組XDPS-400系統的應用情況。
#3機組機、爐、電主設備的配置如下:
鍋爐型號為SG1025/17.44-M859;系亞臨界、自然循環汽包爐,單爐膛、一次中間再熱、半露天布置、全鋼構架,四角切圓燃燒、平衡通風、固態排渣燃煤鍋爐;爐四角煤燃燒器分6層,油燃燒器分3層;鍋爐點火采用高能點火器點燃輕柴油,再點燃煤粉的二級點火方式。過熱汽采用二級噴水減溫方式,再熱汽采用尾部煙氣擋板調溫并輔以事故噴水。
汽輪機型號為 N300-16.7/537/537;系亞臨界、中間再熱、高中壓合缸、單軸、雙缸、雙排汽、凝汽式、全電調型;高壓缸啟動。
發電機型號為QFSN-300-2型;勵磁方式采用自并勵靜止勵磁方式。
DCS按照功能分散的原則設計。DCS的功能包括數據采集(DAS)、模擬量控制(MCS)、順序控制(SCS)、鍋爐爐膛安全監控(FSSS)、旁路控制系統(BPS)、電氣控制系統 ( ECS) DCS設置公用網絡,循環水泵房(遠程IO)、空壓機站(PLC控制)和廠用電公用部分等輔助公用系統納入公用網絡監控,可由單元機組DCS操作員站進行監控。
另外,采用XDPS系統一體化的汽機電液調節系統DEH - ⅢA 系統和小汽機電液調節系統 (MEH)。
二、各系統的IO點數
I/ O 總點數3、4號單元機組 I/ O 總點數達到 4703 點 ,2 臺機組公用部分為 530 點。通訊總點數為1605點。
具體點數分布如表 1 、表 2和表3 。
三、XDPS - 400在納雍3號機組中的網絡結構及系統硬件配置
XDPS - 400系 統 的 一 體 化 結 構 中,DEH、MEH 與ECS、FSSS、SCS、MCS、DAS 等子系統都只是整個 DCS 系統的一個個子站,網絡結構見圖 1。A網和 B 網是互為冗用的實時數據網,C 網是上位機管理網,實現 MMI 站之間的文件和設備資源的傳遞與共享。
XDPS-400系統共包括34個機柜,23對冗余DPU、5個操作員站、2個工程師站、1個SIS接口站、1個歷史數據站和 1 套大屏幕系統。其中 DAS2、DAS4、MCS2、MCS4、FSSS2、FSSS4、SCS2、SCS5、ECS2、C0M2 、RM1(遠程控制柜)機柜為控制柜,DAS1、DAS3、DAS5、MCS1、MCS3、MCS5、FSSS1、FSSS3、FSSS5、SCS1、SCS3、SCS4、SCS6、ECS1、ECS3、C0M1、C0M3、 RM2(遠程端子柜)機柜為端子柜,DCS1_HB機柜為交換機柜,DCS2_PR機柜為電源柜,DCS3_MC機柜為熱工繼電器混裝柜,DCS4_RC機柜為電氣繼電器擴展柜,COM4_RC機柜為公用系統繼電器擴展柜。
DPU1/21、DPU2/22是DAS系統;
DPU3/23、DPU4/24、DPU5/25是MCS系統;
DPU6/26、DPU7/27、DPU8/28、DPU9/29是SCS系統;
DPU16/36、DPU17/37、DPU18/38是FSSS系統;
DPU19/39、DPU20/40是ECS系統。
DPU11/31、DPU12/32是DEH系統。
DPU14/34、DPU15/35是MEH系統。
DPU64/84、DPU65/85、DPU66/86是公用系統;其中DPU64/84是循環水泵房遠程控制系統,DPU65/85是熱工公用系統,DPU66/86是電氣公用系統。
DPU61/DPU81、DPU63/83與其他系統通訊用的DPU。DPU61/81是與華東電站的IDAS系統通訊, DPU63/83是與南京東大公司的廠用電監控系統通訊。
各子系統的IO卡件的分布表如表4所示:
四、XDPS 系統的軟件及其監控功能
操作系統采用WINDOWS NT4.0,DCS、DEH均采用XDPS2.05SP+軟件,軟件體系分為人機接口、DPU站的過程控制軟件和GTW軟件三大部分,通過系統網絡與I/O網絡的通訊軟件融為一體,完成生產過程的實時控制、監視和操作。
由于XDPS系統的組態采用圖形方式,符合IEC-1131-3標準,具有極強的在線組態、系統仿真和調試能力。同時編輯、生成系統軟件采用全中文,十分符合國人的習慣,技術工作人員依據此強大的功能,較容易出色地完成技術協議書上地各項技術控制要求。
XDPS - 400 DPU組態軟件有許多獨特且較常用的功能塊,略作介紹供參考 。
(1) 查表式模糊控制器 FTAB 。此功能塊主要用于一些對象輸入-輸出關系不確定的系統;也可適用與大延遲、大慣性對象特性的系統。如制粉系統或汽溫系統的自動控制,它有 5 個輸入 3 個輸出 。5 個輸入中 E 和 EC 分別是測量值與給定值的偏差和偏差的變化率 ,其他 3 個信號實現跟蹤切換和比例調節作用,在自動調節系統中,利用此功能塊,根據輸入偏差和偏差變化率的大小查根據經驗輸入的模糊控制表,可方便地實現智能化控制。
(2) 慢信號保護模塊 SAIPRO。在DCS 改造前的常規儀表控制時,由于輔機軸承溫度信號異常而引起保護誤動,引發事故較多 。利用 XDPS -400系統實現 DCS 控制后,可利用此慢信號保護模塊,檢測輸入信號的變化度,不但可以實現斷信號保護,而且可以剔除熱電阻由于接觸不良而引起限值升高時的壞信號,極大地減少了輔機軸承溫度高保護誤動的可能性 。
(3) 數字手操器 DEVICE。該模 塊 是XDPS -400系統SCS邏輯組態軟件中最常用的塊 。DEVICE 塊可以接受上一級順控指令或由操作人員 CRT上的操作指令完成不同類型設備基本的控制和聯鎖保護邏輯,包括:6 kV/ 400 V 單向電動機,雙向電動機,單線圈電磁閥,雙線圈電磁閥等 。不同類型的設備因聯鎖保護條件不同而組態略有不同,但只要理解了 DEVICE 塊各輸入輸出口的作用就理解各種不同類型設備的組態 。
(4) 開關首出序號指示模塊 FIRST, 該功能塊從 16 個輸入中計算出第一個從 0 變為 1 的開關量的序號,大大簡化了動作條件復雜時的首出記憶組態,同時很直觀地將首出信息反映在CRT畫面上,在系統自動切手動原因、主輔機設備保護動作、跳閘首出原因及聯鎖保護條件滿足與否組態邏輯中應用。
(5) 預估控制模塊Smith是克服被控對象大慣性、大滯后特性的有效方法。但其特點是抗干擾能力差,模型失配適應能力差,是制約該模塊應用的主要因素。一般和其他模塊如PID、模糊控制塊結合起來一起使用。XDPS系統將Smith等效成PID控制的形式,便于在實踐中使用;在本工程項目中,主汽溫度控制使用PID和Smith串級控制取得比常規PID串級調節更好的控制效果。
因為 XDPS - 400 系統DPU 組態軟件有許多集成較好的預定義功能塊,所以 XDPS - 400系統DPU 組態文件看起來簡單明了,外部設備雖不同,但其組態文件卻有很大程度的通用性,一般熱工人員只要看懂了一種設備的組態方法,就能舉一反三理解其他設備的組態原理 。
XDPS-400型 DCS 系統組態靈活方便,均可在線進行的優點給熱控系統調試及維護工作帶來了極大方便 。
五、與其他系統的通訊接口
XDPS系統具有良好的通訊接口能力。與其他的系統的接口方便、可靠;同時又能保證信號的實時性。在納雍#3機組中與其他系統的接口主要有:與華東電站的IDAS系統、東大公司的廠用電監控系統、和ABB公司的SIS系統通訊。與IDAS、廠用電監控系統的通訊采用雙網絡、冗余硬件配置結構,采用485物理接口、Mobus通訊協議;與SIS系統通訊采用以太網TCP/IP的UDP數據包方式進行接口通訊。
由于與廠用電監控系統的通訊量很大,通訊內容有:
●6KV部分每臺保護裝置(WDZ-410、WDZ-430、WDZ-440等)上送信息如下:
模擬量:電流1個,有功功率1個,每段公共母線送電壓量3個;
開關量:①保護動作\告警總信號 ②控制回路斷線信號 ③遠方\就地信號 ④工作位信號 ⑤試驗位信號 ⑥裝置異常信號 ⑦通訊狀態信號 ⑧彈簧未儲能信號
●380V部分每臺測控裝置(WDZ-486)上送信息如下
模擬量:電流2個,有功功率2個,每段送電壓量3個;
開關量:有控制部分送 ①工作位置信號 ②合閘位置信號 ③遠方\就地信號④裝置異常信號 ⑤通訊狀態信號 ⑥控制回路短線信號。○7無控制部分僅送合閘位置信號
●其它智能設備(發變組、快切、直流屏等)參照#1#2機形式作相應簡化修改。
上述部分通訊點(ECS系統中沒有設計用硬接線方式)直接參與ECS系統的邏輯控制;由于在納雍電廠#1、2機組這部分通訊存在通訊不暢、接口通訊困難等原因,在納雍#3機組電廠曾一度擔心這方面的通訊的問題,新華和東大公司在出廠前就在新華公司討論技術要求和實施方案,并進行系統聯調,在現場通訊結果取得一次成功,應用上達到理想的無縫連接效果。
具體實施方案如下:
單元機組DCS各提供一對DPU分別與通訊服務器以太網RJ45口相連,每個通訊服務器提供四個串口分別與東大廠用電系統6KV、380V、公用系統、智能設備4個485接口通訊。通訊服務器代替原技術協議方案中的四串口卡,系統結構稍做改變,比較起來,這種方案更加合理,系統維護方便、靈活。
六、系統的調試及投運
納雍電廠#3機組從2003年11月份系統上電以來,就已進入系統的調試。在貴州電力試驗研究院、納雍發電總廠、貴州電建一公司和新華控制工程有限公司的共同努力下,保質保量地完成#3機組的調試工作并順利移交生產。在系統分步試運轉調試階段,完成DAS、 FSSS、SCS、ECS系統的功能調試;同時,利用一切可能的機會,進行MCS系統的模擬仿真試驗和動態對象的擾動測試試驗工作;終于在168開始進行時,就達到熱工保護投入率、自動投入率100%;4月16日在機爐協調方式下,將負荷從220MW以4MW/Min的速率直接帶到滿負荷;之后在CCS協調控制方式下穩定、高品質地完成以下168小時的考核工作;創下貴州省新建300MW機組168小時考核階段最好的運行記錄。
協調控制系統是將汽機、鍋爐作為整體考慮,連續控制、聯鎖保護、邏輯控制、報警顯示、監控管理、數據通訊等方面的設計上均考慮到這一點。在能量平衡控制策略基礎上,通過前饋/反饋、連續/斷續、非線性、方向控制等控制機理的有機結合,來協調控制機組功率與機前壓力,協調處理負荷要求與實際能力的平衡。在保證機組具備快速負荷響應能力的同時,維持機組主要運行參數的穩定。當機組出現輔機故障時, 還設計有 RB /RU /RD 等故障處理邏輯。 各子控制系統均具有自動/手動自動切換和參數越限報警功能。 因此, 提高了機組運行的安全可靠性。
投入協調控制系統, 增加了機組主要運行參數的穩定性, 能夠實現鍋爐優化燃燒, 并可使機組選擇更為合理的運行方式, 明顯提高了機組運行的經濟性, 168運行后的熱效率試驗結果表明, 協調控制系統可綜合降低煤耗 2g/(kW h),僅此一項,每年可創造可觀的經濟效益;另外,還可減少運行誤操引起鍋爐熄火或汽機跳閘帶來的間接損失。協調控制的投入, 機組的自動投入率達到100%, 機組的自動化水平之高, 降低運行勞動工作強度,為電廠減員增效、實現全能值班創造了條件。協調控制系統提高了機組的負荷控制精度, 增強了機組的頂尖峰、壓低谷、壓直線運行的能力, 并可接受調度的 ADS 指令, 為最終實現電網的 AGC控制打下基礎, 為電廠的競價上網創造了條件。
系統調試運行期間出現的問題及解決的辦法:
●按照系統接地要求,DCS系統單點接地。由于DCS機柜在安裝開始,沒有注意機柜的接地問題,等機柜準備上電驗收系統接地情況時發現部分機柜直接接地,電建公司又重新排查每排機柜接地故障,直至所有的機柜浮空,再將機柜的數字、模擬地匯總最終接到總的接地點。
●從機組上電調試一直到現在,XDPS系統硬件故障率較低。無一卡件上電受損,現場有三塊Pt100端子板DC-DC穩壓模塊電壓偏高,引起溫度信號精度偏差過大,及時給予跟換;另外,一塊DI卡件在上電初時芯片程序丟失重新燒制程序。
●MCS系統兩對DPU放在一個控制機柜,由于一個DPU中一個IO站點配置重復,導致相應的AO端子信號跳動,重新設置軟件配置,恢復正常。
●在168期間和移交生產后,多塊AI卡件出現信號抖動現象,主要是這批AI卡生產比較早,一塊芯片是分立插拔時,由于長途運輸、震動等引起芯片管腳接觸不良引起,按照電廠的提出的方案,換成新華公司全部是焊接工藝的AI卡件,消除了AI信號抖動的現象。
總之,XDPS系統在各單位的共同努力下,順利的完成168及生產移交工作。納雍#3機組運行穩定、調節品質優良、各項經濟指標完成良好;也是貴州省300MW新建機組的首次應用,得到電建施工單位、貴州中試所及電廠用戶充分的肯定和貴州省局一致好評。
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